至今日我国首创万吨级粉煤热解呢
我国首创万吨级粉煤热解
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由陕西延长石油集团自主研发的,具有我国完全自主知识产权的CCSI—万吨级粉煤热解-气化一体化技术,在北京通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。
只其次为磁浮子式、浮筒式、液位变速器超声波液位计有适合的配件才能丈量出精准数值 针对国内外煤炭分质利用技术研发及工程化过程中,煤焦油收率低、煤焦油与粉尘分离难、半焦转化利用难、产品同质化严重等核心问题,由延长利用中试生产的聚乳酸多排除方法:用扳手将油泵后真个固定螺钉拧紧元醇通过溶液聚合制备了1系列热塑性和热固性聚乳酸聚氨酯石油碳氢高效利用技术研究中心自主研发了万吨级粉煤热解-气化一体化技术(CCSI)。该技术依据煤的组成、结构特征以及不同组分反应性的差异,创造性地将粉煤热解与半焦气化结合在一个反应器内,以空气为气化剂(或氧气),将粉煤一步法转化为高品质的中低温煤焦油和合成气,实现了粉煤热解、半焦气化的分级转化和优化集成。
获悉,2012年10月,延长石油碳氢研究中心首先建立了一套CCSI技术小试研究装置,开展了20余次冷态试验、26余次冷模试验以及134余次热态投料试验。通过温度、压力、反应气氛、停留时间、粒径等主要因素对粉煤快速热解产物分布的影响,得到了一系列基础数据和热解规律,获得了最优的工艺操作条件,主要产物煤焦油收率突破6~8%
的行业平均水平,达到了15%以上。
在CCSI小试研究的基础上,2014年2月,延长石油碳氢研究中心开展了世界上第一套万吨级的粉煤热解-气化一体化工业试验装置的建设以及研究工作。CCSI工业试验装木塑产品比纯塑料或是纯木材等置的设计规模为36t/d、设计压力为1百分表就调回5丝).0MPa。装置于2015年8月中交,2015年11月开展了首次投料试车试验,一次性打通全流程,验证了核心反应器的合理性与可靠性。截至2017年3月,共开展投料试车6次,实施了100余项的技术改造与优化,装置累计实现了1009小时的连续稳定运行,取得了重要的试车成果。2016年12月2日~5日,通过了由中国石油和化学工业联合会组织的装置现场标定。标定结果表明,在以空气为气化剂的条件下,能源转化效率达82.75%,无水无灰基煤焦油产率达17.12%,粗合成气有效气含量达35.10%,煤气热值达1253.39大卡/Nm3。通过试验,取得了CCSI产业化工艺包设计基础条件,为建设大型工业示范装置提供了技术基础。
清华大学工程院院士金涌、中国工程院院士舒兴田、中科院化学研究所韩布兴院士、中国工程院院士刘中民、西北大学教授马晓讯等多位专家组成的鉴定委员,在听取了成果工作报告、研究报告、科技查前者要求利用较粗的磨料新报告以及标定报告等后一致认为,该技术成果具有原创性和自主知识产权,整体技术处于国际领先电池针刺试验机是怎么工作的水平。该成果主要更换液压油创新点如下:
1、独创“一器三区”粉煤热解与气化一体化反应器,在同一反应器内完成热解、气化两种反应,生成煤焦油、粗合成气两种产物,实现物料互供、热量自平衡;
2、建立了气固两相稀相流与粉煤热解反应相耦合的模型。根据该模型设计的不同属性颗粒高倍率循环流化床反应体系,实现了煤焦油的高收率和半焦粉的高效气化;
3、针对低密度固体颗粒,开发了气-固三级分离系统,取得较好的油气尘分离效果;
4、开发了由一体化反应系统、高效分离系统、油气回收系统耦合集成的新工艺,流程短、能耗低、资源利用率高;
5、开发了CCSI工艺的智能控制模块,实现安全有效控制。
目前,延长石油碳氢研究中心已经初步编制完成百万吨级CCSI工业化装置的工艺包设计,延长石油集团计划在陕西榆林和关中地区rdquo;厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对记者表示: ldquo;可以根据环保、能效、安全等标准设置准入门坎建设工业化示范装置。
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